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甘肃能化集团“聆听劳模故事 说说身边先进”事迹宣讲集锦(四)

时间:2025-10-24 来源: 作者:

为认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神,甘肃能化集团各级工会组织开展以“聆听劳模故事·说说身边先进”为主题的宣讲活动,通过聆听劳模故事,分享身边人在各自岗位上的精彩奋斗故事。

1.

曹海军,1982年10月生,现任三矿开拓队队长。他,驰骋煤海,激扬青春,为自己所热爱和追求的事业,矢志不渝,痴心不改,曾先后荣获窑煤公司“安全生产工作者”“安全标兵”“劳动模范”等荣誉称号。

我于2002年6月参加工作,2022年8月担任三矿开拓队队长。自参加工作以来,我始终抱着“干一行,爱一行,钻一行,专一行”的积极进取态度,从一名掘进工逐步成长为工长、副队长、队长。

作为掘进一线“带兵实战”的队长,我深知安全是煤矿的“一号工程”和“头等大事”,也是企业对职工最大的“良心工程”。井下条件复杂多变,时刻潜伏着各类安全风险,我脑海里始终清醒地知道“安全”二字的分量,既关系着企业大家庭的发展,又关系着职工小家庭的幸福,丝毫容不得半点闪失和麻痹大意。

2022年,我队在1300瓦斯抽放巷施工掘进时,面对地质构造复杂、需进行远程爆破,以及运输、防突区施工警戒距离远和撤出人员多等困难。我果断决策,从施工掘进的每一道工序、每一个环节抓起,每天开完班前会、到达施工现场后,认真检查工作面安全状况,不放过任何一个细节,在一个钻孔、一个锚杆、一米进尺上下功夫,和全队职工齐心协力加强顶板支护,提高施工工程质量,多次创出大断面岩巷单日进尺1.5米,月进尺46.9米的新纪录,年度完成掘进进尺520米,被矿评为“高效掘进队”和“零瓦斯超限”先进集体。

2023年,我队主要担负三矿生产大接续的施工,以保采掘接续为主,维修巷道为辅。在1200甲、乙水仓施工时,遇到巷道顶板破碎等不利条件,我深入工作面反复探查现场情况,仔细琢磨分析顶板破碎松软带的地质构造情况,主动与技术员、队干部反复商讨研究施工方案,采取优化生产工艺、缩小锚杆间排距、改用超高强度螺纹钢锚杆,并有选择性地在受力变形大的内拱肩增打锚索、在两底角增加底锚杆的施工方法来提高支护强度,并大力推行“两线控制四线”工作法,显著提升了支护质量。通过采取有效措施,安全生产标准化工作走在了全矿采掘队的前列,工程质量合格率达100%,完成掘进进尺620米,其中炮掘单日进尺3.6米,月进尺59米。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。我将用煤一样的品质在煤海深处继续发光发热。


2.

师军卿,先后担任过大水头煤矿综掘一队、综掘二队技术队长、队长等职务,曾连续多年被企业评为“安全生产工作先进个人”“安全生产标准化先进个人”“优秀共产党员”“劳动模范”等荣誉称号。

大水头煤矿是煤与瓦斯突出矿井,煤层属易自燃煤层,水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害俱全,地质条件复杂。从参加工作的那一刻起,我就树立了不怕吃苦排除万难的决心,我相信,只要有肯钻研肯战斗的精神,就没有克服不了的难题。          

“要干就干最好,要做就做最优,没有一流的工程质量,就不是现代化矿井,否则,我们就愧对这份工作”。这是我任掘进队队长期间,对职工说的话。有一次,参观完兄弟单位先进的掘进工艺、漂亮的巷道成型,我的内心受到了极大的刺激。于是,我暗下决心,要带领员工创建大水头煤矿的精品工程。在接到西304切眼施工任务后,面对大水头煤矿历史以来坡度最大(-36°)的开切眼掘进工作,我毫不退缩,针对设备老化,巷道坡度大、成型差、高度不够等问题,我及时制定了整改措施,历经83天安全顺利完成了西304大断面、大坡度切眼掘进工作。同时西304掘进设备回撤工作,被矿评为“安全、高效、干净、整洁”的样板工程,矿组织相关区队长进行了参观学习。      

在东101回风(五段)掘进期间,地质条件复杂,安全管理困难。我制定了一系列行之有效的安全技术措施,实现了巷道顺利贯通。我结合工作面具体实际,严格落实现场措施,认真排查安全隐患,追溯隐患源头,减少“三零”作业,凝聚“三保”合力,降低安全风险,从而有效杜绝了零星事故发生。

奋进之路永无止境,我将继续扎根煤海,带领团队勇毅前行,以必成之心凝聚力量,以奋发之势开拓进取,脚踏实地、埋头苦干,为实现企业高质量发展不懈努力。


3.

万俊新,1981年出生,现任甘肃煤炭第一工程有限责任公司红会项目部党支部书记、经理。曾多次授予“煤一公司劳动模范”称号、2023—2024年分别荣获甘肃省优秀质量管理小组二、三等奖,2025年被甘肃靖煤能源有限公司授予“先进生产工作者”称号。

自2001年投身矿建行业以来,我始终坚守一线,怀着对矿建事业的深厚热忱与坚定期许,足迹遍布甘肃、青海、宁夏、内蒙古等地区,恪守“扎根一线精耕细作,不负韶华淬炼匠心” 的职业追求,累计参与建设十余对矿井,积累了丰富的现场实践经验。  

2018 年至今,我担任红会项目部经理,始终将 “保障项目工程安全高效推进”置于首位。红会项目部运输为斜井三级提升系统。该系统运输线路长、提升环节繁杂,是项目部安全生产效率的瓶颈。针对这一技术难题,我扎根井下一线,白天顶着潮湿闷热的环境与矿方反复沟通协调,逐点梳理堵点。夜晚则留在办公室,对着图纸和数据熬夜研讨,全力探索破局路径。那段时间,常常刚结束井下数小时的实地勘察,就马不停蹄组织技术组开会论证,有时为了验证一个方案细节,凌晨还得往返井口与作业面,反复调试设备参数。经过数十个日夜的论证研讨与现场实践验证,方案终于逐步完善并确定:借助矿方1150煤仓的排矸功能,采用2m单侧曲轨侧卸式矿车搭配SGZ730/220型刮板输送机开展排矸作业,通过多轮优化调整,运输距离缩短超三分之二,排矸效率提升翻倍;针对回风暗斜井的平车场提升运输安全隐患,我带着技术组连续几天蹲守现场观察,最终确定采用CXC-I型销齿推车机替代人力推车方案,不仅大幅降低了安全风险,更让之前需要多人协作的推车作业效率提升,节省了大量时间成本。

2024年施工红会一矿南翼井田850水泵房、变电所时,突遇围岩层理发育、胶结性差的难题——施工区域围岩变形严重、底板鼓起,导致混凝土浇筑成巷作业被迫二次返工,不仅拖慢了进度,更给工程质量和现场安全埋下隐患。为破解困局,我和施工人员白天在井下实地勘察、调整方案,晚上熬夜完善设计变更,有时为验证预留围岩变形量的准确性,甚至连续24小时守在作业面跟踪监测。最终,不仅优化了巷道掘进尺寸,科学预留出围岩变形空间,更调整了支护方案以控制初期变形;在永久支护环节,创新采用U40钢支架与钢筋混凝土结合反底拱的方式,一点点构建起全方位防护体系。

从红会一矿南翼井田850水泵房的围岩治理,到井下排矸效率的翻倍提升,每一次难题的破解,都离不开扎根一线的坚守与昼夜不息地钻研。未来,我仍将以井下工况为“战场”,以技术突破为目标,在保障施工安全、提升工程质量的道路上持续深耕,用更多务实举措为能化集团矿山建设添砖加瓦。